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空气过滤器在螺杆压缩机上的使用原理
信息来源:   发布时间:2016-3-21   浏览:

1. 空气过滤器在螺杆压缩机 原理及工艺流程简介

  空气过滤器空气从吸人管吸人,经过机组自带过滤装置过滤,由于重力、惯性扩散、接触阻留、静电等综合作用,灰尘和固体颗粒沿降堆积在过滤元件上,净化空气进入机组工作腔中。工作腔由一对相互啮合的转子组成,在电机驱动下高速运转,齿间容积不断地变化,从而不断地压缩并升高压力。与此同时,润滑油不断喷人工作腔,起到润滑、冷却、密封和降低噪声的作用。当齿间容积与排气口相通时。油气混合空气从排气口排出。经过油气分离器分离后,送人管网,供用户使用。

  2 机组自带空气过滤装置的不足

  2.1 过滤系数比值过低

  过滤系数比值主要取决于空气中灰尘和固体颗粒的含量。空气中灰尘和固体颗粒含量偏低,则过滤系数比值取1.2~1.5;含量适中,则过滤系数比值取1.6~1.8;含量偏高,则过滤系数比值取1.9~2.2。由于轧钢空压站靠近转炉厂和中轧厂,空气中灰尘和固体颗粒含量偏高,但是设计时未充分考虑到机组工作环境,过滤系数比值选取为1.3,明显过低,造成机组运行时,大量灰尘和固体颗粒堵塞过滤元件,从而引起排气量降低。

  2.2 不能自洁

  机组运行时,大量灰尘和固体颗粒杂质由于重力、惯性扩散、接触阻留、静电等综合作用,灰尘沉降堆积在过滤元件上。由于过滤装置不能自洁,过滤阻力不断增大,造成过滤元件损坏,空气中大量灰尘和固体颗粒杂质就直接进入机组工作腔的润滑油中,导致油过滤器和油气分离器阻力过大而引起停机。

  3 改造措施

  增设一套气动自洁式空气过滤器(简称ZKG),供现有三台螺杆压缩机使用。

  由于两台活塞压缩机是上世纪七、八十年代的产品,设备不断老化,经常出现机械故障;再加上生产单位用量不断增加,两台活塞压缩机将进行改造,因而ZKG过滤量大小的选取按“开四停一”计算,总管管径大小的选取按五台螺杆压缩机计算。同时在总管上预留两个开口,用盲板封住,以备以后两台螺杆压缩机使用。

  3.1 ZKG结构及工作原理

  ZKG由过滤模块、出口集管、电控系统和支架四部分组成。

  过滤过程:空气经过过滤筒,由于重力、惯性扩散、接触阻留、静电等综合作用,灰尘沿降堆积在过滤元件上,净化空气经文氏管由出口集管送出。自洁过程:当空气被过滤后,尘埃被吸浮大元件上,用定时的方式,由电脑按顺序控制采用引流爆发式,进行反吹自洁过程,而当过滤元件阻损超过过滤阻损指标时,由电脑用定压方式进行连续反吹自洁,另外也可用手动反吹自洁方式,直到阻损保持在阻损指标之内,而恢复原来的定时反吹自洁方式(反吹时间仅为0.22s),一组过滤元件处于自洁,其他过滤元件照常工作。

  3.2 ZKG特点

  1)在可编程控制下自动实现空气的过滤和过滤元件的自洁;

  2)密封性好,不易“短路”;

  3)过滤效率高,达到99.99%,且能抗水雾;

  4)过滤精度高,一般控制在5um以下;

  5)耗电量小,仅为300W;

  6)过滤元件的使用寿命长,一般为20年左右;

  7)设备检修维护方便,费用低,且可不停机更换。

  3.3 ZKG优化选取

  1)过滤量:由于轧钢空压站靠近转炉厂和中轧厂,空气中灰尘和固体颗粒含量偏高,选取过滤系数比为2.2;一台螺杆压缩机额定流量为66m3/min,按“开四停一”进行计算,则需总过滤量为580.8m3/min。

  2)管径:一台机组自带过滤装置有两根管径为~250mm的吸气管,根据横截面积,按五台机组进行计算,则需总管径:

  根据计算,经过优化,选取过滤量为600m3/rain的ZKG一600气动自洁式过滤器;总管径为O800mm,整个改造工程费用20余万元。

  4 经济效益分析

  改造前,平均一年更换过滤筒四只,油过滤器滤芯两只,油气分离器初次级滤芯各两只,润滑油一次。年维护费用合计为13.1l万元。改造后,滤筒不用更换,平均四年更换油过滤器滤芯两只,油气分离器初次级滤芯各两只,润滑油一次。年维护费用合计为3.0375万元。平均一年节省维护费用合计:13.儿万元一3.0375万元=10.0725万元,两年半就能收回全部改造成本。




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湖南江滨机器(集团)有限责任公司
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改造前存在的问题:
均为风冷式3级能效单级压缩空压机,设备老化能耗高; 夏季温度高,空压机结焦、机头卡死,散热器漏油,频繁发生; 每台空压机每年做2次保养、约20万/年(还不包含电机、主机、散热器、变频器等大件损坏更换费用)
改造后达到的效果:
节能空压机站于2022年11月投入运行、目前运行情况稳定,具体效果如下: 稳定可靠、无故障运行、彻底解决了改造前风冷空压机频繁高温结焦机头卡死的问题; 整个系统采用了铝合金节能管道替换原有碳钢管道,现场整洁统一,管道杂质减少99%; 运行电耗明显下降、系统单位能耗由原来的0.1436下降至0.0945左右、节能率高达34%、每月用电下降13.6万度左右。
衡阳红狮水泥有限公司
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改造前存在的问题:
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改造后达到的效果:
节能空压机站于2021年1月投入运行、采用分享节能电费方式合作(用户0维保费用、省心、省力又省钱)、目前运行情况稳定,具体效果如下: 气管家节能空压机运行稳定可靠; 压缩空气含水量明显下降; 运行电耗明显下降、系统单位能耗由原来的0.107KW/m3下降至0.078KW/m3左右、节能率高达27%、每月用电下降12万度左右、经济效益和社会效益显著。
湖南省煤业集团嘉禾矿业
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改造前存在的问题:
用气量波动大、卸载浪费严重; 设备故障率高、维护保养成本居高不下
改造后达到的效果:
节能空压机站于2017年3月投入运行、运行情况稳定,采用分享节能电费方式合作(用户0维保费用、省心、省力又省钱)、具体效果如下: 稳定可靠、无故障运行; 运行电耗明显下降、节能率高达38%、经济效益和社会效益显著!
江西洪安化工有限公司
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改造前存在的问题:
维保费用高达20万/年(不含主机、电机等大件损坏费用); 噪音大、气源不稳定、不环保、影响工人健康; 能耗高、每月空压机站电费高达35万度。
改造后达到的效果:
节能空压机站于2022年10月投入运行、目前运行情况稳定,采用分享节能电费方式合作(用户0维保费用、省心、省力又省钱)、具体效果如下: 稳定可靠、无故障运行、压缩气体100%无油; 压缩空气含水量明显下降; 运行噪音明显降低; 运行电耗明显下降、系统单位能耗由原来的0.074KW/m3下降至0.054KW/m3左右、节能率高达26%、每月用电下降9万度左右、经济效益和社会效益显著。
湖北京山轻工机械股份有限公司铸造分公司
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改造前存在的问题:
维保费用高达50万/年(不含主机、电机等大件损坏费用); 水质差、结垢特别严重; 能耗高、每月空压机站电费高达60万度。
改造后达到的效果:
节能空压机站于2022年7月投入运行、目前运行情况稳定,采用分享节能电费方式合作(用户0维保费用、省心、省力又省钱)、具体效果如下: 稳定可靠、无故障运行、彻底解决了改造前水质结垢高温问题; 压缩空气含水量明显下降; 运行电耗明显下降、系统单位能耗由原来的0.1667KW/m3下降至0.11KW/m3左右、节能率高达33%、每月用电下降20万度左右、经济效益和社会效益显著。
湖北三维纺织有限公司
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改造前存在的问题:
能效差、电老虎; 现有空压机设备老旧、使用年限长、故障率高; 随着空压机使用逐年磨损维保成本增高。
改造后达到的效果:
节能空压机站于2018年10月投入运行、运行情况稳定,采用分享节能电费方式合作(用户0维保费用、省心、省力又省钱)、具体效果如下: 稳定可靠、无故障运行; 压缩空气含水量明显下降; 运行电耗明显下降、系统单位能耗由原来的0.1295KW/m3下降至0.0907KW/m3左右、节能率约20%、每月用电下降15万度左右、经济效益和社会效益显著。
湖南亚泰陶瓷有限公司
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改造前存在的问题:
设备质量差、老旧、故障率高、对24小时不能停气生产构成严重供气风险; 维保费用高达30万/年(不含主机、电机等大件损坏费用); 能耗高、每年空压机站电费高达500万度。
改造后达到的效果:
节能空压机站于2017年3月投入运行、运行情况稳定,采用分享节能电费方式合作(用户0维保费用、省心、省力又省钱)、目前项目已经顺利到期移交、具体效果如下: 稳定可靠、无故障运行、彻底解决了改造前设备故障率高、对生产运行造成安全隐患问题; 运行电耗明显下降、系统单位能耗由原来的0.157KW/m3下降至0.106KW/m3左右、节能率高达32.5%、经济效益和社会效益显著。
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